今天调了一晚上PID,角度环还没搞定,不是小幅震荡就是往一个方向跑然后倒,周末有时间在调试了,TT电机性能参数确实不太好,不过估计应该能调试的差不多,要花些时间!!!周末再贴……
今天发现一奇怪现象供电不足,导致系统全部复位,之后MPU6050一直不能工作了,断电重新上电控制板也不行,然后重新下载了一次程序又可以工作了,反复试了好多次都是这样的,求解释……
果然是编译环境的问题,贴代码老是乱码可能是keil版本的事!!!
搜索
复制
……
晚上睡觉前简单测了一下倾角的滤波融合,加速度不好控制,测试的效果一般,没感觉出不同滤波的差别:
我的代码注视部分贴上去老是乱码呢!
//********……
昨天换了一个MZ48,回去测试了一下,编码器OK了,采回来的数据比较稳定,应该能保证0.05°,主要由于自己做的车架固定的传感器安装精度不太高;
下面是采的数据:……
中午有点时间把原理图先上传一下吧![hid]Balance.pdf[/hid]
搜索
复制
……
这周末正好在家,边玩了会游戏,边看着电影,把底层程序基本都写好了,调试各个模块时,发现MZ48编码器有一个有问题读不上数来,搞的心情全没了,回头再去找人要一个去;
……
四楼继续占座!!!
来个组装好的整体照:
就差电池了,下周应该能到,我选个8.4V的锂电池,之前一直常买的,这次供应商送的!
……
先传一张图片的原理图,回头在整理资料上传把!!!
PCB图
打样回来焊了一块:
……
小车主体,采用环氧树脂板加工的,电机采用玩具减速电机,某宝一大堆,两块多一个,轮子65mm的橡胶轮胎,都是很久以前玩的东西,电路板自己打样的,传感器也是用的6050,速度编码器采用……